最近采訪了幾個(gè)資深的SMT工程師,個(gè)個(gè)都跟我大倒苦水,他們覺得:
比起低價(jià)壓力、緊迫交期、嚴(yán)苛品質(zhì)、貨款拖延等常規(guī)煩惱,訂單里那些不起眼的設(shè)計(jì)失誤和小BUG,帶來的影響更叫人腦殼疼!
所以今天決定帶大家看看這些影響生產(chǎn)進(jìn)度的設(shè)計(jì)問題,以后也可以提前規(guī)避一些生產(chǎn)隱患。
01
這不,有著10年SMT經(jīng)驗(yàn)的李工,開口就抱怨:
我最怕的,就是客戶設(shè)計(jì)資料里有小bug!
有一次,BOM上明明寫的是0402的小電阻,但PCB對(duì)應(yīng)的焊盤卻是1206的,這怎么搭得上呢?
雖然物料才15塊一盤,但為了這個(gè)小小的電阻,我們得從華強(qiáng)北加急采購,還得花上150的跑腿費(fèi)。
而SMT線還在等著,這誤工成本一個(gè)小時(shí)至少四五百。
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02
對(duì)此,入行年限不短的小張也深有感觸,他表示:
我還遇到過那種BOM和PCB焊盤不匹配的情況。
比如BOM上寫的是0603的電感,但PCB焊盤卻是0630的。
這種情況可能只是建BOM時(shí)的一個(gè)鍵盤疏忽,但實(shí)物體積率卻相差1倍,而且對(duì)于生產(chǎn)來說也是不小的麻煩。
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03
在大廠做了十余年的王工,同樣感嘆道:
最讓我頭疼的,還是插件料與PCB孔徑不匹配問題。
比如元件引腳直徑才1mm,卻硬要塞進(jìn)0.8mm的PCB孔徑里。
每次遇到這種情況,我們和板廠、物料商都得陷入一場尷尬的三方確認(rèn),大家也是互相甩鍋,板廠說孔沒問題,物料商說元件沒問題,而我們夾在中間,真是左右為難。
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04
上述幾位工程師分享的問題只是SMT行業(yè)的九牛一毛,還有比如連接器塑膠件要過波峰焊,卻不耐高溫起泡變形等問題,這類情況也時(shí)常讓SMT工程師們頭疼不已。
更讓人無奈的是,有些客戶在板子做出來之后,還會(huì)提出一些設(shè)計(jì)上的修改要求,比如飛線、換電容等,這無疑也是增加了生產(chǎn)的復(fù)雜性和成本!
有些客戶為了產(chǎn)品倉促上市,沒有做足夠的試產(chǎn)和驗(yàn)證;或者有些客戶都不打樣,就直接量產(chǎn)……這也導(dǎo)致到了SMT階段,一堆異常問題都暴露出來。
作為代理供應(yīng)商雖感無奈,但客戶至上,只要有相應(yīng)需求,就不得不“克服生產(chǎn)”,在有限的時(shí)間和成本內(nèi),盡量解決這些問題,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。
說到底,這些問題大多是設(shè)計(jì)師的失誤引起的,如果不是這些小BUG,生產(chǎn)過程肯定十分順利,那么只要在生產(chǎn)前,將設(shè)計(jì)資料中的BUG清除,就能減少生產(chǎn)隱患,避免不必要的開機(jī),并節(jié)省誤工成本。
而這就不得不提到華秋DFM軟件,專為SMT組裝生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì),設(shè)置高達(dá)600多項(xiàng)檢查類目,能夠預(yù)防組裝過程中90%的設(shè)計(jì)缺陷;此外,它還配備了諸多實(shí)用功能,可以檢查BOM文件、比對(duì)BOM文件版本,以及通過BOM文件與板圖的交互顯示,方便手工焊接查看焊接位置等。
當(dāng)然,即便借助工具做了檢測,但研發(fā)到量產(chǎn)的過程中,試產(chǎn)和驗(yàn)證的工作也必不可少,這不僅是對(duì)自己產(chǎn)品的負(fù)責(zé),也是對(duì)SMT同行們的尊重和支持!
審核編輯:黃飛
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評(píng)論